隨著北方供暖季臨近,天然氣保供再度成為油氣行業(yè)的工作重點,供氣企業(yè)開始加緊排產(chǎn)。然而在9月17日閉幕的2018中國國際煤化工發(fā)展論壇上,煤制天然氣企業(yè)卻反映了另一番景象:受制于原料煤供應(yīng)、天然氣管輸和價格機制的限制,目前煤制氣企業(yè)普遍虧損嚴重,已投產(chǎn)企業(yè)缺乏生產(chǎn)熱情,后續(xù)項目在醞釀轉(zhuǎn)產(chǎn);新核準的項目均在觀望,遲遲未有實質(zhì)性進展。
“煤制氣項目本身在安全穩(wěn)定性、技術(shù)可靠性和環(huán)保達標排放上已經(jīng)都不存在問題,影響企業(yè)經(jīng)濟效益的主要是煤炭和天然氣價格,呼吁國家層面能從能源安全戰(zhàn)略考慮,切實給予煤制氣企業(yè)一定的政策扶持?!倍辔粚<以谡搲媳硎尽?/span>
原煤供應(yīng)、長輸管網(wǎng)和價格機制,牢牢“鉗住”煤制氣的發(fā)展。
今年以來,國際油價逐步回升使煤化工行業(yè)整體運行向好,一些長期虧損的行業(yè)扭虧為盈,但即使這樣,煤制氣企業(yè)依然難改頹勢?!爱斍巴度肷虡I(yè)運行的大唐克旗、新疆慶華、伊犁新天和內(nèi)蒙古匯能這4個煤制氣企業(yè)中,僅有匯能因產(chǎn)量小且產(chǎn)品是LNG,趕上了去年底的一波行情,實現(xiàn)盈利,其余3家依靠管網(wǎng)輸送的企業(yè),無論天然氣市場是短缺還是過剩,都在虧損?!按筇萍瘓F副總經(jīng)理兼中新能化公司總經(jīng)理吳秀章說。
“受近幾年天然氣門站價格低、煤價上漲、沒有獨立長輸管網(wǎng)和產(chǎn)品單一等因素的影響,煤制氣企業(yè)長期處于虧損狀態(tài),希望煤制氣項目的經(jīng)濟性能引起相關(guān)部門的重視?!爸袊秃突瘜W工業(yè)聯(lián)合會煤化工專委會秘書長胡遷林表示。
“煤炭價格波動對煤制氣的成本影響較大。煤炭去產(chǎn)能政策導致煤價較‘十三五’初期上漲了150元/噸,煤制氣成本由此大約上升0.45元/立方米,大大降低了項目的經(jīng)濟性。同時,煤制氣項目輸氣管道受阻,原來規(guī)劃建設(shè)的如準東、鄂爾多斯等煤制天然氣項目管道也都沒有建設(shè),這也影響了煤制氣項目的效益?!笔秃突瘜W工業(yè)規(guī)劃院院長顧宗勤分析指出。
煤制氣產(chǎn)品非常單一,且產(chǎn)品由政府定價,這也是煤制氣項目經(jīng)濟性差的一個重要原因。這些年能源價格波動很大,煤價從300元/噸漲至600元/噸,原油價格也從40多美元/桶漲至80美元/桶,但天然氣市場價格3年來卻一直沒動。”以大唐克旗項目為例,剛開工時的氣價是2.72元/立方米,至今已降了兩次,現(xiàn)在是1.77元/立方米,這還是輸送到北京的價格,包括管網(wǎng)費,是跟中石油交接的價格。煤制氣項目產(chǎn)品單一、無法貯存,且天然氣需求的季節(jié)性很強,受制于長輸管網(wǎng),企業(yè)沒有生產(chǎn)和市場調(diào)節(jié)的能力。盡管我們的第二條生產(chǎn)線已完成80%工作量,但也不敢輕易投產(chǎn)。目前正考慮在氣化凈化方案不變的情況下,把氣化產(chǎn)的部分甲烷分出來生產(chǎn)天然氣,剩下的合成氣則去生產(chǎn)甲醇和乙二醇,這是不得已的辦法?!眳切阏抡f。
據(jù)了解, 后續(xù)項目醞釀轉(zhuǎn)產(chǎn)在煤制氣企業(yè)并非個案,比如慶華集團也在考慮第二條生產(chǎn)線不產(chǎn)天然氣轉(zhuǎn)產(chǎn)別的化工產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士一致認為,我國天然氣消費逐年攀升, 進口依存度已逼近40%,今年中國一舉成為世界最大天然氣進口國。煤制氣作為國內(nèi)傳統(tǒng)氣源的有效補充,其發(fā)展空間非??捎^,但前提是項目的經(jīng)濟性必須有保障,市場環(huán)境能夠吸引更多的企業(yè)參與進來,這些都有待于國家出臺切實的扶持政策。
(文章來源:中國化工報)